4月13日一早,新木采油厂立异修补作业站王瑞东就开端在操作间“鼓捣”了。
从机热拆解到同型拼装、到冲突除锈、喷漆防腐、试压降用,他正用自己发明创造的“五步法”对各类从现场运回的旧阀门进行着修正。作为中国石油集团公司技能专家,王瑞东带领技能专家作业室团队,就靠“五步法”修旧利废,均匀每年可为厂节省本金15万元左右。
据统计,自疫情产生以来,王瑞东团队共修正阀门50多个,不只节省了5万多元的本钱,并且这些修正好的阀门被从头利用到现场的“躺井”后,又节省了外委费用9万多元。
服务出产所需,破解出产难题,能赚钱,也能省钱,是新木采油厂立异修补站每名干部职工一以贯之的思维和举动。
立异修补作业站现有职工50人,有着许多经历比较丰富的厂级、公司级专家和技能骨干等各种“大拿”,人数占比达35%以上,是公司立异创效方面的“精锐之师”。2019年,这个站以降本增效为中心,牢牢掌握技能服务和产品服务两条主线,积极地推进以产品商品化带动技能服务自营,以技能服务自营促产品销售的运作形式。2019年度,累计完成创收2000余万元。其间,修补变频器218台次,投入修补本钱51.51万元,累计创效62.38万元,变频器修补事务已被公司确定为外委转自营指定单位;物联网配电箱制造被公司确定为加工制造单位。一起,环绕出产难点,全员展开立项攻关。在外委转自营上,共完成了抽油机刹车修补、单井罐板房修补、锅炉燃烧器修补整改等技能新打破8项,处理各类出产难题23项,完成了群众性立异效果推广应用和机电设备修补保护创收的“双丰收”。
连日来,面临疫情突发、油价走低一级严峻形势,立异修补作业站广阔职工又齐心协力找项目、齐心协力想办法,全力推进公司开源节流降本增效工程。
这个站安身厂内修补保护创效,逐渐扩展企业内部产品技能服务商场,在专家、劳模的带动下,狠挖潜力,破解解题,着力找出立异经济增长点,并推进将原有的立异创效效果赶快转化为出产力。其间,进一步杰出劳模引领,充沛的发挥杜海峰、李彩云井组标准化示范作用,做好油水井综合治理作业,不断促进老油田继续稳产。
“咱们站人才辈出,可以说任何一个人都是‘大拿’。更可贵可贵的是,咱们又从始至终保持着开始的立异创效热心……在当时低油价、公司出产经营困难的情况下,咱们一定会愈加自动担任作为,靠立异赚钱,靠创效省钱。”采访中 ,一向也在车间揣摩的刘成,作为立异修补作业站站长,为自己部队感到自豪的一起,更对公司上下打赢提质增效攻坚战充满信心。